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新聞動態(tài)

熱模鍛壓力機拉桿測試

發(fā)布時間:2014-03-06 00:05:59 作者: 信息來源:

 1 測量設(shè)備、元器件及計算公式 

  1.1 測量設(shè)備及元器件 
  1.1.1 測量設(shè)備 
  本次測試選定了主要的測量設(shè)備為江蘇東華測試技術(shù)有限公司制造的DH3815靜態(tài)應(yīng)變測試系統(tǒng)。 
  1.1.2 測量元器件及主要參數(shù) 
  拉桿應(yīng)變測量主要測量元件為應(yīng)變片,采用中航工業(yè)電測儀器股份有限公司公司制造的高溫應(yīng)變片BB350-4BB。該型號應(yīng)變片電阻值350Ω,靈敏系數(shù):K=2.04,使用溫度<250℃。 
  1.1.3 應(yīng)變片傳感器的工藝要求 
  在測試中應(yīng)變片的粘貼要符合作為傳感器的粘貼工藝。為此,選用北京化工廠生產(chǎn)的R-1型502高溫膠作為粘膠,按照應(yīng)變片傳感器的標準工藝要求進行布置。 
  1.2 計算公式 
  1.2.1 應(yīng)變儀讀數(shù)到測試應(yīng)變的換算 
  本次拉桿應(yīng)變片采用半橋接法引入應(yīng)變儀。應(yīng)變儀讀數(shù)和測試應(yīng)變的換算如下: 
  對半橋接法: 
  其中:為測試應(yīng)變,i為應(yīng)變儀讀數(shù),為材料泊松比。 
  1.2.2 應(yīng)變到應(yīng)力以及預(yù)緊力的計算 
  對于125MN模鍛壓機,拉桿為單向應(yīng)力狀態(tài)。根據(jù)虎克定律,應(yīng)力由測試應(yīng)變表示為:式中,E為彈性模量(),為測試應(yīng)變。 
  由于拉桿主要段為等截面桿,根據(jù)測試得到的應(yīng)力,可計算出拉桿預(yù)緊力為: 
  式中:F0預(yù)緊力,為軸向應(yīng)力,A為橫截面積(A前=3 138cm2, 
  A后=2 533cm2)。 
  2 拉桿應(yīng)變測試及計算分析 
  2.1測點布置 
  此次應(yīng)力測試我們采用了靜態(tài)應(yīng)變測量技術(shù),選用二片應(yīng)變片組成的應(yīng)變花(90度角),根據(jù)設(shè)計要求,拉桿應(yīng)力測點是在四根拉桿中部距二次灌漿面4 300mm處布置一組應(yīng)變片組成半橋,每測點布二組接至靜態(tài)應(yīng)變儀。如下圖所示。 
  2.2測試過程 
  125MN熱模鍛壓力機由左、右側(cè)機架、上梁、下機架通過四根拉桿加熱預(yù)緊組合而成一個堅實的鑄鋼機架,四根拉桿的預(yù)緊力參數(shù)測試尤為重要。根據(jù)現(xiàn)場裝配過程包含了拉桿的加熱-降溫過程。在整個過程中對拉桿應(yīng)變進行監(jiān)控測試,應(yīng)變值由應(yīng)變測試系統(tǒng)自動記錄。
  現(xiàn)場通過加熱方式使拉桿達到設(shè)計要求的伸長量,擰緊螺母后自然降溫,利用拉桿收縮施加預(yù)緊力。 
  拉桿測點布置圖 
  2.3 補償及預(yù)置平衡 
  2.3.1 補償 
  應(yīng)變的測試主要考慮溫度的補償。但對于拉桿應(yīng)變片用半橋接法,拉桿應(yīng)變片采用軸向和徑向成90度的應(yīng)變花接法,實現(xiàn)溫度應(yīng)變自補償,溫度應(yīng)變不影響電橋平衡。 
  2.3.2 預(yù)置平衡與修正的考慮 
  根據(jù)安裝工藝要求,為了消除接觸面初始間隙,對拉桿螺母施加了一定的初始擰緊力矩,裝配測試時以此作為測試初始狀態(tài),各測點可能有一定初始應(yīng)變,所有測點預(yù)調(diào)平衡,應(yīng)變儀讀數(shù)歸零。 
  2.4 測試結(jié)果及計算分析 
  為消除接觸面間隙,在預(yù)緊前先給各螺母施加了初始力矩,該過程從11月15日開始,對四根拉桿同時加熱(持續(xù)時間超過了14個小時),伸長量達到要求后,擰緊螺母,自然冷卻到常溫,實現(xiàn)拉桿的預(yù)緊。 
  根據(jù)降溫較穩(wěn)定狀態(tài)下的測點應(yīng)變讀數(shù)(取穩(wěn)定時的值),應(yīng)變實測數(shù)據(jù)見下表: 
  2.4.1 取值分析 
  從上表所測數(shù)據(jù)中,1號拉桿上的測點1與測點9,2號拉桿上的測點2與測點10的數(shù)據(jù)差距較大,3號拉桿上的測點3已損壞,4號拉桿上的測點4與測點12的數(shù)據(jù)相差較小,原因如下: 
  由于本次加熱的加熱桿總功率不夠、放置不均勻(偏心)和通風狀態(tài)不好等,拉桿熱量為此分布嚴重不均,造成出沙孔貼片處300mm直徑范圍內(nèi)不同位置處溫度差異很大,以致于有些位置溫度過高造成應(yīng)變片失效或部分失效,從而使得兩組數(shù)據(jù)的差異也較大。在測試當天晚上,測試人員經(jīng)過通宵監(jiān)測,用測溫器測試,發(fā)現(xiàn)當加熱快結(jié)束時,已加熱14小時,在1號拉桿上的測點1的表面溫度79℃,而測點9的溫度就達到103℃;2號拉桿上的測點2的表面溫度87℃,而測點10的溫度就已達到105℃;3號拉桿上的測點3點處溫度高達120℃,應(yīng)變片已經(jīng)失效,而測點11的溫度是92℃;4號拉桿上的測點4點處溫度71度,測點12的溫度是78℃,這組數(shù)據(jù)就比較接近。經(jīng)過觀察,在各高溫區(qū)的應(yīng)變片有的部分失效,有的已經(jīng)損壞,而溫度較低處的應(yīng)變片是完全正常的。故取采集數(shù)據(jù)為:1號拉桿測點1;2號拉桿測點2;3號拉桿測點11;4號拉桿測點4。 
  2.4.2 測試數(shù)據(jù)及計算數(shù)據(jù)如下表所示 
  3主要測試結(jié)論及建議 
  1)前后拉桿預(yù)緊力最大分別為4 502t、3 324t。根據(jù)前后拉桿預(yù)緊力要求分別為5 000t和3 900t,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,根據(jù)計算結(jié)果,得知預(yù)緊力未達到設(shè)計要求。2)按照拉桿加熱預(yù)緊測試所采用的靜態(tài)應(yīng)變測試法的要求,拉桿預(yù)緊時貼片處表面溫度不應(yīng)超過80℃,加熱預(yù)緊所需的加熱棒功率應(yīng)達到360kW,加熱溫度控制在450℃~470℃,加熱時間應(yīng)在9h左右即可達到要求的伸長量。一般此類測試在每根拉桿上只需貼一組應(yīng)變片,而為確保能采集到有效數(shù)據(jù)及通過兩組數(shù)據(jù)進行相互驗證,現(xiàn)場測試人員加貼了一組應(yīng)變片;本次測試貼片嚴格按規(guī)范操作。但本次加熱總功率雖經(jīng)技術(shù)人員的改進,也只有228kW,為達到加熱預(yù)緊要求的伸長量,加熱溫度后來達到550℃~570℃,加熱時間達14.5h,既沒有滿足加熱溫度控制在450℃,也沒有滿足加熱時間這兩個指標。因此兩組應(yīng)變片中,有的完全失效,有的部分失效。3)對于實測數(shù)據(jù)與設(shè)計要求偏小約10%~15%的情況,分析如下:根據(jù)現(xiàn)場安裝情況,原定應(yīng)在規(guī)定期間完成的預(yù)緊,由于加熱桿等原因,經(jīng)過多次加熱,加熱時去掉了熱電偶,沒有進行溫度控制,致使加熱棒在加熱過程中就已經(jīng)熔化,拉桿內(nèi)部局部溫度相當高,后兩次加熱溫度也在550℃以上,多次超過450℃的高溫加熱,不排除可能造成拉桿組織相變,使內(nèi)應(yīng)力發(fā)生變化,可能是造成預(yù)緊力偏小的主要原因。
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